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減壓閥的常見的故障及其解決辦法是什么   發(fā)布時間:20-10-19

減壓閥的常見的故障及其解決辦法是什么?減壓閥的常見的故障有:出口壓力很低,即使擰緊調(diào)壓手輪,壓力也升不起來。或者,不穩(wěn)壓,壓力振擺大,有時噪聲大等。下面小編就這兩個問題來講講關(guān)于減壓閥的常見的故障和相關(guān)的解決辦法吧!

一、出口壓力很低,即使擰緊調(diào)壓手輪,壓力也升不起來

(1)減壓閥進出油口接反了:對板式閥為安裝板設(shè)計有錯,對管式閥是接管錯誤。Y43H減壓閥的進出油口跟Y型溢流閥的進出油口剛好相反。用戶使用時請注意閥上油口附近所打的鋼印標記(Pl、P2、L等字樣),或查閱液壓元件產(chǎn)品目錄,不可設(shè)計錯和接錯。

(2)進油口壓力太低,經(jīng)減壓閥芯節(jié)流口后,從出油口輸出的壓力更低,此時應查明進油口壓力低的原因(例如溢流閥故障)。

(3)減壓閥下游回路負載太?。畨毫⒉黄饋恚藭r可考慮在減壓閥下游串接節(jié)流閥來解決。

(4)先導閥(錐閥)與閥座配合面之間因污物滯留而接觸不良,不密合;或先導錐閥有嚴重劃傷,閥座配合孑L失圓,有缺口,造成先導閥芯與閥座孔不密合。



(5)拆修時,漏裝錐閥或錐閥未安裝在閥座孔內(nèi)。對此,可檢查錐閥的裝配情況或密合情況。

(6)主閥芯上長阻尼孔被污物堵塞,如圖3-21所示,P2腔的油液不能經(jīng)長阻尼孔e流入主閥彈簧腔,出油腔P2的反饋壓力傳遞不到先導錐閥上,使導閥失去了對主閥出口壓力的調(diào)節(jié)作用。阻尼孔堵塞后,主閥P。腔失去了油壓p3的作用,使主閥變成一個彈簧力很弱(只有主閥平衡彈簧)的直動式滑閥,故在出油口壓力很低時,便可克服平衡彈簧的作用力而使減壓閥節(jié)流口關(guān)小ymin,這樣進油口壓力p1經(jīng)ymin節(jié)流口大幅度降壓至p2,使出油口壓力上不來。應使長阻尼孔通暢。

(7)先導閥彈簧(調(diào)壓彈簧)錯裝成軟彈簧,或者因彈簧疲勞產(chǎn)生永久變形或者折斷等原因,造成p2壓力調(diào)不高,只能調(diào)到某一低的定值,此值遠低于減壓閥的最大調(diào)節(jié)壓力。

⑧調(diào)壓手柄因螺紋拉傷或有效深度不夠,不能擰到底而使得壓力不能調(diào)到最大。

⑨閥蓋與閥體之間的密封不良,嚴重漏油。產(chǎn)生原因可能是O形圈漏裝或損傷,壓緊螺釘未擰緊以及閥蓋加工時出現(xiàn)端面平面度誤差,一般是四周凸,中間凹。

⑩主閥芯因污物、毛刺等卡死在小開度的位置上,使出口壓力低??蛇M行清洗與去毛刺。



二、不穩(wěn)壓,壓力振擺大,有時噪聲大

根據(jù)相關(guān)標準的規(guī)定,Y42X型減壓閥壓力振擺為±o.lMPa,Y43H型為±o.3MPa,超過此標準為壓力振擺大,不穩(wěn)壓。

(1)Y43H與Y42X減壓閥為先導式,先導閥與溢流閥通用,所以產(chǎn)生壓力振擺大的原因和排除方法可參照溢流閥的有關(guān)部分進行。

(2)減壓閥在超過額定流量下使用時,往往會出現(xiàn)主閥振蕩現(xiàn)象,使減壓閥不穩(wěn)壓,此時出油口壓力出現(xiàn)“升壓一降壓一再升壓一再降壓”的循環(huán),所以一定要選用適合型號規(guī)格的減壓閥。

(3)泄油口L受的背壓大,也會產(chǎn)生壓力振擺大和不穩(wěn)壓的現(xiàn)象,泄油管宜單獨回油。

(4)彈簧變形或剛度不好(熱處理不好),導致壓力波動大,可更換合格的彈簧。

以上就是關(guān)于減壓閥出口壓力很低,即使擰緊調(diào)壓手輪,壓力也升不起來,緊急切斷閥以及減壓閥不穩(wěn)壓,壓力振擺大,有時噪聲大的故障相關(guān)解說。此外,大家還遇到關(guān)于減壓閥的其他故障問題不知道怎么解決的,可以直接咨詢上兆閥門的客服人員。


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